成功研發本土化風箱 高鐵:未來可推薦給台鐵採購台灣產品
高鐵列車外車篷今年起可由國內業者量產製造。(圖:高鐵公司提供)
〔記者鄭瑋奇/台北報導〕台灣高鐵公司今年又完成兩項本土化維修物料設備開發,分別是與國家中山科學研究院合作,耗時2年開發的700T列車風箱(密封式膠囊風擋),及與國內產業合作開發的車箱間整流罩(外車篷)。高鐵公司表示,兩案現在均已開量產,未來可不用再向日本原廠進貨,不僅交貨時間縮短3個月至12個月,更可省下逾千萬的費用。
高鐵列車風箱安裝於車廂與車廂相鄰連接處,主要提供旅客進出兩車廂間一個安全的通道,高鐵公司表示,它具有縱向、橫向及垂直向良好的伸縮性及柔軟度,可使列車在高速行駛下,能夠穩定通過道岔及隧道等路段,並且在高度氣密特性下,阻隔外在噪音,以創造一個舒適乘車環境。
該風箱大約2年汰換1次,過去仰賴原廠提供汰換零件,交貨期程約要18個月,現在高鐵與中科院成功開發出替代品,且已完成驗收並進入量產,未來只要6個月的時間就能交貨,且每片成本僅原廠的33%左右,目前規劃將汰換30組列車,共計660片風箱(每組列車22片),估可節省近5000萬元。除縮短交貨期程、節省經費外,高鐵公司表示,風箱適合於高速行駛且有高度要求防噪音及氣密性要求的鐵路列車,現行台鐵普悠瑪、太魯閣號皆有使用類似產品,未來可供其他鐵路營運機構參考。
外車篷整流罩為合成橡膠,安裝於車廂與車廂之間,主要功能為改善車輛外觀,優化空氣動力學,除可降低列車運行空氣阻力外,也能降低空氣擾流所產生的噪音,當列車停駐月台時,還可避免旅客自車站月台平面上車廂間空隙掉落軌道。
高鐵公司表示,過去向原廠採購的外車篷,材質為合成橡膠,在日曬下容易老化且經彎道受擠壓而產生裂縫,約2年要汰換1次;但原廠還有價格偏高、交期較長等缺點,所以特別透過產業合作,與國內廠商中台橡膠合作研發,並於今年順利研發完成。
目前測試國產生產的外車篷比原廠更優質,以屈曲測試為例,原廠100次就龜裂,國產測試可用逾2萬次,且耐臭氧、耐酸鹼,成本更僅需原廠的60%,交貨期較原廠縮短50%,僅需3個月的時間。高鐵列車外車篷每組列車共有22個,高鐵公司表示,第一階段先更換181片外車篷,估可節省逾200萬元,未來再依各列車需求狀況陸續汰換。
高鐵與中科院合作研發風箱,今年順利開發完成並量產。(圖:高鐵公司提供)
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